廢氣基礎參數及治理要求
某電子企業6條涂布機生產過(guo)程中(zhong),使用大量的有機溶劑,在(zai)涂布機頭及烘箱段產生高濃度有機廢(fei)氣,廢(fei)氣基礎參數如表1所示。
由于(yu)(yu)該電子企業受環評批復的(de)排(pai)放(fang)(fang)(fang)總量(liang)限值(zhi),除(chu)需(xu)要(yao)達到(dao)地方標準外,還需(xu)復合年排(pai)放(fang)(fang)(fang)低于(yu)(yu)3.6t的(de)總量(liang)排(pai)放(fang)(fang)(fang)要(yao)求(qiu),根據(ju)使(shi)用(yong)量(liang)及排(pai)放(fang)(fang)(fang)總量(liang)限值(zhi)計(ji)算(suan),凈(jing)化系統所需(xu)凈(jing)化效率應(ying)大于(yu)(yu)99.86% ;根據(ju)使(shi)用(yong)量(liang)對應(ying)的(de)廢(fei)氣濃度(du)(du)為(wei)3 984 mg/m3 ;根據(ju)排(pai)放(fang)(fang)(fang)總量(liang)限值(zhi)排(pai)氣濃度(du)(du)需(xu)小于(yu)(yu)5.56 mg/m3。
有機(ji)廢氣治理工藝原理
治(zhi)理系(xi)統工(gong)藝流程
該(gai)企業廢(fei)氣風量大,濃度(du)高,凈(jing)(jing)(jing)化(hua)(hua)(hua)效(xiao)(xiao)率需(xu)達(da)(da)到99.9%,才能達(da)(da)到環評(ping)批復(fu)的(de)(de)排放(fang)總(zong)量限值。采(cai)用(yong)單一的(de)(de)焚燒工(gong)藝并不能達(da)(da)到排放(fang)總(zong)量限值的(de)(de)要(yao)(yao)求(qiu),需(xu)要(yao)(yao)采(cai)用(yong)組(zu)合(he)工(gong)藝進(jin)行(xing)(xing)(xing)治理(li)。旋轉式RTO治理(li)有機(ji)廢(fei)氣,在焚燒溫(wen)度(du)達(da)(da)到800 ℃以(yi)上(shang),凈(jing)(jing)(jing)化(hua)(hua)(hua)效(xiao)(xiao)率可達(da)(da)99%以(yi)上(shang)[1],CO在達(da)(da)到催(cui)化(hua)(hua)(hua)劑(ji)工(gong)作(zuo)溫(wen)度(du)下,凈(jing)(jing)(jing)化(hua)(hua)(hua)效(xiao)(xiao)率可達(da)(da)95%以(yi)上(shang)[2]。該(gai)類廢(fei)氣治理(li)工(gong)藝,可采(cai)用(yong)旋轉式RTO+CO工(gong)藝進(jin)行(xing)(xing)(xing)治理(li),RTO凈(jing)(jing)(jing)化(hua)(hua)(hua)效(xiao)(xiao)率>99%,CO設計凈(jing)(jing)(jing)化(hua)(hua)(hua)效(xiao)(xiao)率>92%,總(zong)凈(jing)(jing)(jing)化(hua)(hua)(hua)效(xiao)(xiao)率可達(da)(da)99.9%,達(da)(da)到排放(fang)總(zong)量限值要(yao)(yao)求(qiu)下的(de)(de)>99.86%的(de)(de)凈(jing)(jing)(jing)化(hua)(hua)(hua)效(xiao)(xiao)率要(yao)(yao)求(qiu)。系(xi)統(tong)運行(xing)(xing)(xing)時,通過送風機(ji)將(jiang)尾(wei)氣送入RTO進(jin)行(xing)(xing)(xing)凈(jing)(jing)(jing)化(hua)(hua)(hua)99%以(yi)上(shang)的(de)(de)VOCs,RTO凈(jing)(jing)(jing)化(hua)(hua)(hua)后(hou)(hou)通過CO換熱器預(yu)(yu)熱,再同RTO爐膛取熱混合(he)達(da)(da)到CO催(cui)化(hua)(hua)(hua)劑(ji)的(de)(de)工(gong)作(zuo)溫(wen)度(du),進(jin)一步凈(jing)(jing)(jing)化(hua)(hua)(hua)92%以(yi)上(shang)的(de)(de)VOCs,達(da)(da)到設計要(yao)(yao)求(qiu) ;CO凈(jing)(jing)(jing)化(hua)(hua)(hua)后(hou)(hou)的(de)(de)尾(wei)氣,首先(xian)通過CO換熱器將(jiang)進(jin)氣進(jin)行(xing)(xing)(xing)預(yu)(yu)熱[3],換熱后(hou)(hou)的(de)(de)尾(wei)氣可再次熱回用(yong)用(yong)于加熱新鮮風供車間烘箱使用(yong),降溫(wen)后(hou)(hou)的(de)(de)尾(wei)氣通過排風機(ji)送至(zhi)煙囪達(da)(da)標排放(fang)。治理(li)系(xi)統(tong)工(gong)藝流程如圖1所示。
知識設(she)備及(ji)運行參(can)數
旋轉式RTO
旋(xuan)轉(zhuan)式RTO由上室(shi)體(蓄熱層、爐膛RTO)及(ji)下室(shi)體(旋(xuan)轉(zhuan)閥)組成,具體如圖2和圖3所示,RTO運行參(can)數見表2。RTO采用(yong)上下室(shi)體結構(gou),氣密封形式,可(ke)防止泄露產生,保證長期運行穩定性。
CO
經RTO處(chu)理的(de)(de)尾氣(qi),濃度(du)低(di)(di),小于(yu)100 mg/m3,可采用適用于(yu)低(di)(di)濃度(du)的(de)(de)低(di)(di)金屬氧化(hua)物催化(hua)劑(ji)進行治(zhi)理,相對于(yu)高濃度(du)廢氣(qi)用的(de)(de)貴金屬催化(hua)劑(ji)工(gong)作溫(wen)度(du)低(di)(di)[4],可節約(yue)能(neng)耗(見圖(tu)4)。
催(cui)化(hua)劑結構存(cun)在(zai)多種形態(見圖5),采用顆粒狀催(cui)化(hua)劑可增加(jia)氣體與催(cui)化(hua)劑的接觸,針對(dui)低濃度廢氣穩定凈(jing)化(hua)效率。本(ben)系(xi)統(tong)采用低溫金屬氧(yang)化(hua)物顆粒狀催(cui)化(hua)劑,工作溫度在(zai)220 ℃以上時(shi),凈(jing)化(hua)效率可達92%以上。CO運行(xing)參數(shu)如表3所示。
系統(tong)熱(re)平衡分析(xi)及余熱(re)回用(yong)
治理系統溫(wen)度(du)流(liu)程圖如圖6所(suo)示,CO經(jing)CO換熱(re)(re)(re)器出口與廢(fei)氣(qi)(qi)總進口溫(wen)升為75 ℃,熱(re)(re)(re)輻射損失約(yue)10 ℃,系統總體溫(wen)升需(xu)(xu)求為85 ℃。廢(fei)氣(qi)(qi)濃度(du)3984 mg/m3,根(gen)據(ju)廢(fei)氣(qi)(qi)不(bu)同成(cheng)分熱(re)(re)(re)值(zhi)如表(biao)4所(suo)示,廢(fei)氣(qi)(qi)對(dui)應熱(re)(re)(re)值(zhi)熱(re)(re)(re)值(zhi)為1.379×1010 J/m3,可(ke)(ke)產生(sheng)廢(fei)氣(qi)(qi)溫(wen)升約(yue)為88.6 ℃,可(ke)(ke)滿足系統運行所(suo)需(xu)(xu)的熱(re)(re)(re)量需(xu)(xu)求,系統預熱(re)(re)(re)結束且正常生(sheng)產運行時,不(bu)需(xu)(xu)要消(xiao)耗額外(wai)的天(tian)然(ran)(ran)氣(qi)(qi)。同時CO尾氣(qi)(qi)155 ℃,可(ke)(ke)用于余熱(re)(re)(re)回用于車(che)間烘箱,將(jiang)90 000 m3/h可(ke)(ke)溫(wen)升40 ℃,等同于約(yue)128 m3/h天(tian)然(ran)(ran)氣(qi)(qi)產生(sheng)的熱(re)(re)(re)量,天(tian)然(ran)(ran)氣(qi)(qi)按3.6 元/m3計,節(jie)約(yue)燃氣(qi)(qi)成(cheng)本(ben)約(yue)221萬元/年,在(zai)處(chu)理廢(fei)氣(qi)(qi)達標的同時,產生(sheng)較大的經(jing)濟效率。
治(zhi)理效果
檢測結果(guo)如表5所示(shi)。
根據檢測結果(guo)(guo),廢氣進口平均(jun)濃(nong)度3992.9 mg/m3,RTO處理(li)出(chu)口平均(jun)濃(nong)度37.8 mg/m3,CO處理(li)出(chu)口2.3 mg/m3,RTO凈化(hua)效率99.1%,CO凈化(hua)效率93.9%,系統總凈化(hua)效率>99.9%。檢測結果(guo)(guo)表(biao)明,系統整體達到了處理(li)要求(qiu),取得(de)了良(liang)好的效果(guo)(guo)。
RTO焚燒爐結語
高(gao)(gao)濃(nong)(nong)度(du)廢(fei)氣中,對(dui)總量(liang)限值(zhi)或(huo)排(pai)(pai)放(fang)廢(fei)氣濃(nong)(nong)度(du)較高(gao)(gao)如(ru)涂(tu)布機、化(hua)工、制藥等(deng)行(xing)業的廢(fei)氣,僅靠單級RTO無法滿足排(pai)(pai)放(fang)限值(zhi)或(huo)排(pai)(pai)放(fang)標準的要求,若采用(yong)新風稀釋進(jin)口(kou)濃(nong)(nong)度(du)后采用(yong)RTO處(chu)理來達標,RTO投資成本將增加并無經(jing)濟(ji)效(xiao)益,同時總排(pai)(pai)放(fang)量(liang)并未減少(shao),不具有環(huan)(huan)境(jing)效(xiao)益。而由于廢(fei)氣濃(nong)(nong)度(du)高(gao)(gao),熱(re)量(liang)有富余(yu),采用(yong)RTO+CO工藝是提高(gao)(gao)凈(jing)化(hua)效(xiao)率,同時降(jiang)低(di)總量(liang)排(pai)(pai)放(fang)的有效(xiao)措施,同時具備余(yu)熱(re)回用(yong)的經(jing)濟(ji)效(xiao)率,一舉兩得(de),有較好的經(jing)濟(ji)和環(huan)(huan)境(jing)效(xiao)益。